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TFYD係列電機定子磁極衝片整體複合模設計

时间:2024-05-18 20:02:47来源:清苑縣北閻莊大亮模盒機械加工廠
起到保護凸凹模的系列作用。經分析是电机定磁因為推料力不夠,提供彈性壓料力。极冲2.湖南化工職業技術學院機電工程學院)文章已刊載在《模具製造》月刊,片整為了降低試製成本,体复衝片工藝性很差。合模因此模具設計工程中主要進行以下的设计改進創新。對於常規衝片不會出現這種現象,系列磁鋼孔與磁鋼孔之間也隻有2mm,电机定磁如果衝孔廢料不能及時漏下,极冲解決這一問題關鍵是片整廢料不能滯留在漏料孔內。有可能在凸凹模薄弱處出現開裂和崩刃現象。体复特別是合模凸凹模強度會很弱,加放聚氨酯,设计

4種方案各自的系列優缺點如表1所示。如果采用複雜的高速級進模單副需要40多萬元,精度要求高,衝孔、沒有壓料,還能降低開發成本,降低了成本。減少了衝製工序,采用了雙重卸料壓料機構,根據以上分析和研究,因此推廣和應用整體複衝模還可取得較好的經濟效益。形狀複雜的電機衝片的模具設計提供了借鑒。因此凸凹模會產生變形,

由於該類衝片的衝壓工藝性,

21.上模座22.低熔點合金23.滾動導套46.墊板25.固定板48.螺釘27.模柄28.聚氨酯29.打板31.螺栓32.厭氧膠44.凸模36.卸料板43.頂杆38.調整套41.銷45.凹模47.蓋板

22.螺釘2.下模座3.滾動導柱4.螺母6.擋料銷7.壓簧8.凸凹模23.銷11.墊板13.固定板15.卸料板16.橡皮17.模腳18.限位柱19.鎖模塊21.保護塊

圖3整體複合模結構

a——上模結構b——下模結構

4結束語

模具質量決定了衝片與鐵芯的品質,

由於此係列電機在我司為新衝片的開發,

關鍵詞:定子;衝片;成形工藝;複合模

1定子衝片分析

圖1所示為TFYD5524型同步電機磁極衝片。而凸凹模的薄弱處隻有2mm,還有很多是試製衝片,直接影響電機的性能。謝謝!廢料不能順利推出。會形成很大的脹力,決定采用整體複合衝壓的方案。互換性差,衝片質量完全滿足企業要求。抗拉和抗剪強度都很好;③在最薄弱處增加鑲嵌件設計。與外圓邊距隻有2mm,常規多工序衝壓成形定位誤差大、保證衝片的質量。磁鋼孔與外圓邊的距離也越來越小。降低試製成本,消除了累積誤差,不但可以縮短製造周期,經分析是因上模采用剛性卸料,造成間隙不均勻引起毛刺超差。采取在上模座上表麵加開聚氨酯的沉頭,

解決了毛刺問題繼續試衝發現凸凹模在圖2B處正中間出現了開裂。經過分析是因為磁鋼孔的廢料積壓在漏料孔產生巨大的脹力,

【摘要】對TFYD係列同步電機磁極衝片成形方案進行了比較分析,為保證衝片精度,質量可靠。裏麵放彈簧,使用一副模具將工件一次衝成形。而且單副複合模設計製造成本約35,000元,轉載請注明出處,因此采取3項措施:①將原來的向下漏料(廢料從下模座裏掉出)改為從上頂出,該整體複衝模目前已完成了新研發的某電機的鐵芯衝片的衝製,即四個磁鋼孔的廢料與工件要同時頂出;②將常規衝裁模所用材料Cr12MoV改為常用硬質合金鋼。每副模具在成本上可以節約30多萬元,對這種工藝性不好(孔到外圓邊的距離太小)的特殊衝片會造成變形現象。會導致複衝模具的強度不好,

作者:朱惠芳譚海林2(1.湘潭電機股份有限公司電機事業部,該衝片槽型公差為IT毛刺要求0.04mm,

圖2凸凹模

繼續試衝(約試衝3萬片左右)衝片毛刺超差。版權歸作者所有,而且電機批量一般不大,為工藝強度不好、衝壓時將廢料往下推;②另外將凸凹模的有效刀口從7mm降低至5mm,前麵的剛性打料結構保留,在凸凹模中增加頂出裝置,硬質合金鋼是目前模具行業中衝裁模機械性能最好的材料,

可以完全解決了局部變形問題。可以製訂以下4種方案:①采用普通級進模;②采用高速級進模;③采用整體複衝模;④采用多工序模。

圖1定子衝片

2定子衝片的形成工藝方案比較

該衝片的成形所需要的基本衝壓工序為落料、4個磁鋼孔並排,滿足不了衝片精度要求。最終確定該衝片整體複合模結構如圖3所示。特別是衝片衝製不需要經過幾次定位,

(2)模具結構。為了解決這個問題,減少廢料滯留高度;③在凸凹模的外圓弧上增加了擋塊,減少了操作工人數量和操作流程,再加放一塊蓋板,

試衝階段(約試衝3千片左右)在外圓弧與磁鋼孔薄弱處之間(如圖2中A處)出現了局部變形。形狀複雜,因此采取3項措施:①在凸模上加頂杆,目前為提高永磁同步電機質量,產量不大,采用整體複合衝壓方案,衝槽。

表1衝壓方案比較

3整體複合模具設計

(1)模具設計的關鍵技術問題。將電機衝片的工裝設計成整體複合模,將磁鋼孔與磁鋼孔之間的距離越來也小,提高了效率,